罗茨风机常见故障分析与技术改进
发布时间:2016-12-28 浏览次数:240
刘秋滨
(黑龙江黑化股份有限公司采购部,黑龙江齐齐哈尔 161041)
摘 要:罗茨风机为容积式风机,被普遍应用于石油化工、电力冶金、矿山建材、化肥造纸、污水处理以及轻纺加工等行业,罗茨风机以其精度高、使用安全、寿命长,结构合理紧凑,体积和重量适中等等自身的优点,大多将其用来输送空气或者一些气体。
关键词:罗茨风机;石化;叶轮
1 罗茨风机的原理及其特性
罗茨风机输送的风量与转数成比例,气体脉动性小,振动也小,噪声低。叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间始终保持微小的间隙,在同步齿轮的带动下风从风机进风口沿壳体内壁输送到排出的一侧。风机内腔不需要润滑油,结构简单,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。罗茨鼓风机是有色、黑色金属冶炼系统中的重要设备之一,广泛应用于各工艺流程。钢铁行业淘汰落后产能,抑制和优化布局,将影响罗茨鼓风机的需求。随着国家节能减排的要求越来越严格,大量涌现的新兴产业,随着空气分离等行业,而这些行业的罗茨鼓风机具有广泛的应用范围。然后迅速的新兴市场,水处理,航空运输,和其他潜在的应用行业具有很大的潜力。水处理行业是近年来快速发展的行业,在销售行业中罗茨鼓风机的快速增长。
此外,气力输送的快速增长,气体分离等新兴产业的发展也使罗茨风机行业发展前景好。作为一种常见的源设备,罗茨鼓风机具有许多潜在的应用,一旦市场发展的前景,市场容量将快速增长。罗茨鼓风机按照其工作方式的不同可以粗略分为单级与双级之分,其中只有一个压缩级的鼓风机,我们称之为单级鼓风机,而将两台单级鼓风机串联起来,对气体连续进行两次压缩的鼓风机我们称之为双级鼓风机。如果罗茨风机在选矿工作中不能正常工作,那整条选矿生产线,就要停止工作。在污水处理工程中罗茨风机是整个工程的心脏,细菌的存活与生长全依赖罗茨风机的作用,一旦罗茨风机发生故障且不及时排除,整个污水处理工艺就瘫痪了,细菌死了就要重新培养,需要花费1~3个月的时间。在水泥烧制、物料输送中都是关键设备。
2 罗茨风机故障分析及解决方法
3 罗茨风机技术改进
泄漏及异常振动。描述:大型油罐从叶轮异物和灰尘的泄露,叶轮与壳体受到影响;由于过热在叶轮进口处与套管摩擦;由于结垢或异物使叶轮失去平衡;由于超载,叶片轮碰撞造成的轴向变形。分析:在较低的水平;密封更换;轴承或轴承座更换;明确的通风口,重型齿轮保证间隙;清洗机,检查底盘受损;设置在2mm孔径插头中间腔,在打开插头壁;叶轮和壳体的清洗叶轮间隙,以确保工作;检查过滤器和背压,提高叶轮进口和套管压力间隙;检查叶轮上,并调整间隙。风机是不是由风扇速度极限的影响,无论怎样的风速变化可以保持不变。
3.1增加注脂孔。在墙板上正对轴封处钻φ12×500深孔4个,直通轴封,便于加注润滑脂,孔口攻螺纹便于加脂后封堵。
3.2增加储脂槽。轴封上原安装4个胀圈间距相等8mm,现将胀圈环槽中间间距放大为16mm,车出储脂槽6mm宽,5mm深。该储脂槽正对注脂孔起到液体密封作用。
3.3加工轴封压盖。因轴封衬套与墙板孔之间有1mm间隙,为进一步堵死气体泄漏通道,在轴封衬套与墙板间增加压盖(规格φ330×φ245×12mm),压盖上车出密封槽,槽内填充油毡垫,油毡正对轴封衬套与墙板间隙,用沉头螺钉固定。
3.4改造轴承室,增加油封。轴承室内孔加深,增加一道氟橡胶油封(φ240×φ270×15mm),安装时采用“背靠背”方式安装,使油封既封油又封气。原氟橡胶油封内锁紧弹簧使用不到一年就失去弹性,将弹簧更换为橡胶圈,安装在轴封弹簧位置,安装时注意内紧外松,达到油封应有的效果。
3.5将泄漏煤气放空;将泄漏至机壳与油箱之间的半水煤气直接放空,减少半水煤气串入油箱量,该措施属临时手段,且泄漏煤气污染环境和浪费。将轴承润滑油分油孔由原来φ6mm扩为φ8mm,油管换为φ8mm,防止油路堵塞。
4 罗茨风机变频器改进应用
罗茨风机变频器的改造应用符合风机负载特性的二次方减转矩曲线,可根据负载自行设定运行曲线调速节能。采用Z新高速电机控制专用芯片DSP,结构采用独立风道设计,风扇可自由拆卸,散热性好;无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选择;内置标准的MODBUSRTUASCII通讯协议,用户可通过PC/PLC控制上位机等实现。与传统的渐开线转子型线相比,改进的转子具有较高的面积利用系数,重合度或更高。不考虑回流和漏,理论上它的工作效率很高,运行更加稳定。回流间隙的增加,对返混区压力的影响不大,和回流流量变化明显,增加排气流量脉动。两种相同的压缩比脉动特性的转子,即压力比更高,更明显的收益波动。改进的转子结构更加简单,因为没有销齿圆弧结构,降低了加工难度,在低压力比工作条件下有不同的转子流量脉动更适合。
参考文献
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《科技创新与应用》