托绳轮轴承的技术攻关
发布时间:2017-02-03 浏览次数:533
摘 要:简述了我厂柏林索道的生产状况,就今年柏林煤矿原煤生产量增大、积煤较多的原因进行了分析,对如何提高运量、保证原煤全部入厂,提出了托绳轮轴承的改造方案,在应中取得了明显的效果!
关键词:索道;运力不足;轴承改进
我厂柏林索道是1979年建成的。柏林索道原设计能力是:每小时运量57吨,日运量700吨,1999年以来,柏林矿每年的原煤产量约为18万吨。每天索道由于机器磨损对设备的检修和设备保养需要3小时。所以当时原煤不能满足索道的运量。2005年柏林原煤产量29万吨,已经达到柏林索道原设计能力,索道全天运行已饱和。今年柏林原煤产量31万吨,已大于索道设计的运载能力,因现在原煤产量的集聚增加,柏林索道由原来设计时,运时为300天×2班×7小时的工作制,该为356天×3×8小时的工作制(其中有3.5小时是对设备的检修),但是索道还不能满足原煤产量扩大的要求,同时索运索运设备以24小时运行,增加了机器的磨损,设备的检修和更换的周期缩短,材料消耗和人力消耗增多,同时因检修带来的时间也增大,从而无法完成原煤的全部入厂和厂下达的生产任务。
为了完成生产任务,保证原煤全部入厂,经过技术小组的分析,根据目前状况,只有通过降低检修时间来增加有效运行时间,减小劳动时间和人力,经过现场的调查得出,检修影响时间中换托绳轮占总检修时间的70%,而托绳轮的更换有80%的是因为轴承已经损坏,轴承的损坏是应为轴承的承受能力不够,还是因为本身的质量问题?经过论证主要是以下几个原因导致轴承的损坏:
1、轴承的24小时连续运行,轴承经常处于疲劳状态,增加了轴承的磨损,减小了轴承的正常的使用寿命。
2、现在原煤的比重增加,全线的负荷增加使轴承的载荷增加。所以现在使用的轴承是不满足现在索道运时和载荷的要求。通过分析把原用的调心球轴承307更改为圆柱滚子轴承42307。
两轴承的比较:
根椐上表可以看出两轴承的安装尺寸一样,42307轴承的额定载荷比307轴承载荷增加了50%,现用托绳轮轴承的转速只要大于80r/min即满足要求,故42307的轴承替换307轴承是可行的,也是符合技术要求的。
经过统计,使用307轴承平均每月更换轮子125个。使用4307的轴承后,平均每月更换轮子80个,托绳轮的更换个数减低了36%;每更换一个轮子,所消耗的材料费为100元左右,每月节约材料费4500元,每年节约5万元;同时也降低了工人的劳动时间和劳动强度;每天的有效运行时间增加了1个小时,每天多运原煤50吨,一年多运煤2万吨。从根本上缓解了柏林煤矿积煤较多、产量较大的问题。同时也为我们柏林索道的扩能奠定了基础。