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布料筛辊结构的优化

发布时间:2017-01-18 浏览次数:297

刘亮 邢亮
  摘 要:本文通过对布料筛辊结构的优化,延长了筛辊的使用寿命,降低了故障率,满足了连续生产的需要;为以后布料筛辊的设计、使用提供了有益的经验积累。
  关键词:布料;筛辊;结构优化
  1、前言
  莱钢集团矿建公司银山分公司采用链蓖机-回转窑工艺生产炼铁需要的氧化球团,在各生产工序中,筛分布料的好坏,对成品球团的外观质量、粉料的多少起着至关重要的作用。
  由造球工序生成的球团经过大辊筛、宽皮带、小辊筛、布料板等,将Φ8-16mm合格的生球均匀的铺在链篦机篦床上,不合格的通过湿返料皮带返回。
  大辊筛有20条筛辊,小辊筛有40条筛辊,每条筛辊都有单独的传动。筛辊采用不锈钢材质,与传动轴头镶嵌焊接,传动轴头材质为Q235。大、小辊筛两端安装挡料装置。
  2、存在的问题
  运转过程中,筛辊表面不可避免的粘料,尤其是两端粘料后与挡料装置摩擦,传动轴头处磨损严重,出现漏料,长期连续运转不到1个月,轴头即磨断,故障率高。
  3、改造优化情况
  3.1对辊筛传动轴头组装结构进行改造优化,镶嵌长度由30mm增大至100mm;组装焊接方式由在辊面上打坡口焊接改为在端面上焊接,不锈钢辊全部包裹轴头;不锈钢筛辊壁厚由10mm增大至12mm。
  3.2采取预防保护措施
  3.2.1及时清理筛辊表面的粘料,尤其是传动轴头处的粘料。
  3.2.2及时调整挡料装置与筛辊轴头的间隙,降低挡料装置的硬度,减轻筛辊的磨损。
  4、实施效果
  改造后,筛辊耐磨性提高,可连续运转3个月以上,使用寿命大大提高,满足了连续生产的需要。

(来源:龙源期刊网)
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