1422mm热轧轧制润滑系统改造实践
发布时间:2018-01-22 浏览次数:365
郭强,刘坤华
摘 要:通过分析梅钢1422mm热轧产线轧制润滑系统存在的问题,从喷射方案、流量选择、水切改造等方面入手,采用当前先进的系统配置和控制模式,结合生产实际情况,提出针对性的改造措施并实施,达到解决生产工艺问题的目的。
关键词:热轧;轧制润滑;喷射方案;流量选择;水切改造
1 综述
梅钢1422mm热轧产线精轧轧制润滑系统2006年上线,轧制润滑系统对改善带钢表面质量、降低轧制力等有重要作用。此套轧制油系统投用近10年以来,在生产中逐步暴露出油水浓度计算不准确、变频电机不受控、自动化控制回路老化等问题,影响润滑效果。因此有必要对该系统进行更新改造。
2 改造前轧制润滑系统介绍
2.1系统简介
改造前梅钢1422mm热轧产线精轧轧制润滑系统设备主要有工作油箱、工作油泵、计量泵组、混合器、流量计等。系统由两台主泵(一用一备)向系统供油,每架轧机各有一个电磁开关阀对轧制油系统的供水进行控制。油和水通过混合器进行混合后,按照设定浓度输出到轧机上的喷嘴实现轧制润滑。其中计量泵组和混合器成套组箱,布置在轧机外的检修平台上。系统由一套单独的MODICON PLC控制。系统配置图如图1。

2.2主要存在的问题
1)1422mm产线轧制规格为“中间少,两头多”的分布,其中≤1000mm的带钢比例超过50%,平均带钢宽度为1015mm。而轧制油系统喷射宽度覆盖整个轧辊表面,不与带钢接触的部分造成了浪费。
2)浓度计算不准确:计量泵启动后,因流量计反馈滞后,不能反应实际情况,浓度调节反应慢、误差大,未能达到预期效果。
3)变频电机本体选型不合理,计量泵长期工作在5Hz的低频率,电机速度不受控。
4)前机架轧制润滑与防剥落水干涉,影响润滑效果。
3 改造方案
3.1本次改造按照“经济可靠、适应生产”的原则,策划改造以下内容。
1)轧制油系统工艺设备更新。
2)增加轧制油分档喷射功能。
3)增加回油管路,并增加相应的控制阀。系统上由加载阀控制喷射,取代计量泵控制喷射的方案。
4)增加上下集管水流量单独检测点,提高检测准确性和反馈速度。
5)轧制油控制柜(PLC及变频器)更新,控制程序完善,控制程序根据工艺功能优化。
6)精轧入口水切系统配套改造,包括轧制油集管改型及前机架水切挡板配置优化。
3.2各部分改造策划要点
1)喷射方案在喷射方案的选择上,考虑两种:种为恒宽度喷射,其优点是系统较为简单,缺点是油耗相对较多;第二种为宽窄两档喷射,其优点是可以根据带钢宽度选择喷射方式,节省油耗,缺点是系统中需增加回路,较为复杂。
通过统计产线轧制品种宽度的比例分布,计算年油耗量与固定投入年折旧的差值。采用宽窄两档喷射的方案,油耗成本回收期小于1年,因此本次改造选择此方案。
2)流量计算与选择本系统中,核心是泵组容量的选择。根据其他产线的使用经验,考虑以下内容:(1)工作泵:功能是将润滑油从油箱输入系统。在本次系统改造中,设定工作泵的输出压力为2bar,使用变频调速,电机的工作频率应在25Hz左右(变频器稳定工作区域)。
(2)计量泵:功能是将工作泵出口的1bar系统压力提升至喷射压力,喷射压力设定为3bar,即计量泵要求在2bar的输出压力范围内稳定工作,电机的工作频率为25Hz左右(变频器稳定工作区域)。
3)水切部分改造
水切部分改造重点考虑前机架防剥落水与轧制油的干扰。由于两个系统的喷射位置相近,为了减少防剥落水对轧制油的影响,上水切部分采用两个系统水嘴交错布置的方式,而下水切部分采用两个系统中间增加挡板的设置。
下水切改造示意如图2。

4)根据现场维护的经验,在设备的现场布置上,将计量泵组和混合器箱体分开设计。混合器箱体安装在轧机机架上,靠近喷嘴,减少响应时间。计量泵组、流量计安装在检修平台上,保证良好的工况环境,以减少设备故障。管道吹扫采用蒸汽、氮气两种方案,实现维护的灵活性。
5)基于以上改造策划方案,配置轧制润滑配置原理图如图3。
4 改造后的效果
系统经过改造后,经过一段时间的调整、试验,逐步确定了不同钢种对应的轧制油浓度配比,并固化到程序中。从实际使用效果看,初步达到了降低工作辊辊耗、提高带钢表面质量、降低轧制压力的目的。
5 结语
随着产品不断开发,轧制润滑将在生产过程中扮演越来越重要的作用。本次改造一方面解决了生产工艺中的诸多问题,而且还提供了不少便于设备维护的设计方式和理念,为将来设备的升级改造提供技术依据和基础。
来源:《冶金之家》