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麦斯特湿喷机组S形摆管花键轴修复工艺

发布时间:2018-02-02 浏览次数:535

黎飞
(广东省清远市清城区518信箱96518部队,511533)
  1.故障现象
  1台麦斯特(MEYCO)湿喷机组S形摆管总成花键轴和花键套因长期使用而磨损,造成花键轴与花键套不能正常啮合、S形摆管摆动异常,导致该湿喷机组不能继续使用。
  2.工作原理
  麦斯特(MEYCO)湿喷机组S形摆管摆动机构由S形摆管、切换缸(2个)、切换缸支座(2个)、花键轴、花键套等组成,如图1所示。S形摆管与花键轴焊接为一体,组成S形摆管总成。花键套套装在S形摆管总成的花键轴上,2个切换缸通过销轴与其支座和花键套连接在一起。湿喷机组工作时,2个切换缸相互交替伸缩,切换缸通过花键套和花键轴驱动S形摆管来回摆动,以实现输送湿喷料功能。由此可知,S形摆管总成是湿喷机组的1个关键部件。
  3.选择修复方法
  经研究,该湿喷机组修复方法有2种:一是从国外订货更换整套S形摆管。这种方法可保证湿喷机组使用性能,但是成本高(1套S形摆管费用5~6万元)、供货周期长(需从国外订货,需15~30天),若采用此方法会严重影响施工进度。二是自行加工花键轴和花键套,用其替换磨损的花键轴和花键套,只要加工的花键轴和花键套能够正常啮合,就能够达到工作要求,且不会影响该湿喷机组其它精密零部件,这种方法可及时修复湿喷机组。因此我们决定采取第二种修复方法。

图1 S形摆管摆动机构工作原理
  4.修复工艺
  (1)选择材料
  花键轴花键轴受力较大,选择花键轴材料时,应考虑材料的刚度,为此我们选择20CrMnTi钢加工花健轴。通过渗碳处理提高花键轴表层硬度和耐磨性能,延长花键使用寿命,渗碳处理后花键轴芯部含碳量仍较低,因此可保持其心部韧性、防止发生脆性断裂。
  花键套花键套材料选择常用的45号调质钢(或选择40Cr钢),通过调质处理提高其硬度。考虑到加工成本和加工难度,将花键套调质后的硬度控制在HB280~HB320之间。
  (2)工艺要点
  S形摆管摆动精度要求较高,为此我们采用以下工艺要点:
  一是选择适宜的机床加工花键轴和花键套上的花键。加工花键轴上的外花键时,使用专用的花健轴铣床,采用加工精度较高的花健轴内径定心方法,使用花键轴滚刀连续展成法加工。加工花键套上的内花键时,采用普通卧式铣床,利用分度头进行铣削加工。花键套调质处理后,在磨床上磨削其内花键。
  二是将花键轴与S形摆管焊接在一起时,保证花键轴与S形摆管出料管口的同轴度,即花键轴轴承8、密封环9和出料口接管10的轴心在同1条直线上。焊接时若产生偏差,就会造成花键轴与S形摆管出料口(见图1)不同轴,产生拉、弯应力,导致密封失效、湿喷料泄漏和花键轴(花键套)加速磨损。S形摆管总成装配如图2所示。

图2 S形摆管装配图
1.S形摆管;2.S形摆管密封环;3.支承板;4.螺母;5.花键;6.耐磨环;7.切换缸销轴;8.花键轴轴承;9.密封环;10.出料口接管;11.输料管接口;12.输送管连接法兰;13.半环;14.耐磨板;15.连接法兰;16.螺栓
  三是正确装配S形摆管。花键轴与花键套正确啮合后,在2个切换缸处于中位时,应保证S形摆管进料口处于中位,花键套耳板上2个销孔之间的中线与S形摆管进料口的中线要重合,如图3所示。若不符合上述要求产生偏差,就会使S形摆管进料口工作时左、右摆动位移不对称,不能与耐磨板14(见图2)上的2个出料孔完全吻合,可造成湿喷料泄漏,导致泵送效率降低,并给切换缸等零部件带来异常磨损。

图3 切换缸中位时S形摆管位置示意图
  以上3个工艺要点缺一不可且互相影响。我们按照以上修复工艺,选好材料、把握住3个工艺要点,将自制的S形摆管总成组装到该湿喷机组后试机正常,投入使用后工作正常。修复该湿喷机组仅用5天时间,加工费只用2千元,大大节省了修理时间、节约了修理费用。
来源:《工程机械与维修》2016年第2期
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