煤磨出料管密封装置的改进
发布时间:2018-10-24 浏览次数:451
范钟春1 刘明红2
(1.阿克苏天山多浪水泥有限公司,新疆阿克苏 843000;2.湖南辰溪华中水泥有限公司,湖南辰溪 419500)
我公司的一台Φ2.4m×4.75m风扫煤磨的磨尾出料管在使用一段时间后出现漏料,拆开检查可见,出料锥套及出料管外圆磨损大,出料管磨损不均匀,上部磨损大。更换密封圈后,很快又漏料,且更严重。
1 出料管漏料原因分析
1)磨内风速较高,带起的细粉状物料或粗颗粒物料易进入出料锥套与出料管之间,造成磨损,密封损坏,产生漏料。
2)密封圈采用4块(30×30)mm的圆弧形半粗毛毡搭接而成,当出料管磨损后,尤其是不均匀磨损外圆失圆后,接头处容易散开出现缺口漏料。
3)由于磨尾轴瓦有一定的磨损,磨尾中空轴位置会向下移;再者下部间隙处容易积料,出料管与出料锥套磨损,磨损是下部大、上部小,因此会出现出料锥套与出料管之间的间隙上小下大的情况,从而使物料更加容易从下面进入两者之间的间隙中,加速磨损。
4)在磨机的操作中,因风扫磨的磨内物料相对其他磨少,钢球直接打击衬板机会多,噪声大,衬板易磨损,操作工往往采用增加喂料量的方式来操磨,这样,磨内料位升高,超出出料锥套的Z低位置,物料容易进入出料锥套与出料管的间隙中,易造成漏料。
2 改进措施
磨机的密封装置改进后的结构见图1。
1)在出料锥套内相应位置焊一圈挡圈,避免物料在风力的作用下直接进入出料锥套与出料管之间。挡圈与出料管端面的间隙为5mm,高度与出料管内圆平齐,以便从提升风管内落下的粗物料与杂物(如木块等)能落入出料锥套并返回磨内。
2)加长出料管与出料锥套的配合长度,以增加漏料阻力。该配合长度原来仅为20mm(不含密封圈处长度)。配合长度较短,物料通过时的阻力较小。为此,把出料管相应加长50mm,使配合长度增为70mm。
3)改进出料管的结构。原设计出料管为大小钢管套装而成,内管壁厚6mm,外管壁厚7.5mm,内外管焊在一起,然后与出料弯头及其支脚焊成一个整体,再车削外管,以保证出料管与出料锥套的同心度。在现场,如果出料管依旧采用上述结构,费时费力。为此,我们采用20mm的钢板制作出料管,考虑到出料锥套有磨损,把出料管外径由原来的Φ665mm增大到Φ670mm,并保持出料管与出料锥套之间的Z小间隙为5mm。出料管卷好后车削加工外圆面及两端面,以方便与出料弯头的焊接及保证与出料锥套的同心度。安装时,先把出料管轴向位置确定,即保证其端面与挡圈端面有5mm间隙,然后用出料锥套上的16个M12×70mm的调节螺栓调节好径向位置,再把出料管与后续的出料弯头焊好,以保证出料锥套与出料管之间的同心度。对焊接变形,通过安装调整来消除。Z后焊接并安装出料管的支脚,并在支脚法兰与底座法兰之间加垫3mm左右的垫片,以方便出料管向下调节。
4)密封圈改为28mm×28mm的油浸石棉盘根,接头处用铁丝拴紧,以避免接头处散开失效。
5)加强管理,尽量避免饱磨。一旦漏料,要拆开密封装置,清理内部的物料,调节螺栓,以减少磨损。
3 效果
以上措施使煤磨磨尾漏料大大减少,且较长时间不需要更换密封垫及调节螺栓。为此,我们在另一台风扫生料磨的磨尾也做了改进,同样取得了效果理想。
来源:《水泥》2015年5期